如何提高氯化石蠟的色澤?
第 1期 | 氯 | 堿 | 工 | 業(yè) | No.1 |
2005年 1月 |
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Chlor——AlkaliIndustry | Jan.,2005 | ||||
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石蠟精制對氯化石蠟顏色
何 勝,羅文國
如何提高氯化石蠟的色澤
(中石化荊門分公司研究院,湖北荊門448002)
[關(guān)鍵詞]氯化石蠟;液體石蠟;加氫反應(yīng);磺化反應(yīng);產(chǎn)品色澤 [摘 要]對 300 液體石蠟采用加氫和磺化兩種工藝進(jìn)行了精制,并對精制后的液體石蠟進(jìn)行了通氯試驗(yàn),對
影響產(chǎn)品氯化石蠟色澤的因素進(jìn)行了分析。
[中圖分類號]TQ222 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]1008—133X(2005)01—0030—03
Effectof300# luidf-wax refining on colorofchlorinated paraffin
HE Sheng,LUO Wen—guo
(ResearchInstituteofJingmenBranchCompanyofSINOPEC,Jingmen448002,China)
Keywords:chlorinated paraffin;fluid——wax;hydrogenation;sulphonating;colornda lusterofproduct Abstract:The300#fluid—wax isrefined by tWO methodsincluding hydrogenation na d sulphonat.
ing.Theluidf—Wax fterarefining istested byadding chlorinegas,an d thefactorswhicheffectthecol—
ornda lusterofproductreaanalyzed.
氯化石蠟一52作為 PVC的輔助增塑劑 以低廉 的價格、優(yōu)良的性能而得到了廣泛的應(yīng)用。其主要 生產(chǎn)原料 300#液體石蠟 (以下簡稱液蠟)的質(zhì)量直 接影響著產(chǎn)品的色澤,而產(chǎn)品的色澤直接決定著產(chǎn) 品的質(zhì)量等級。有研究表明n 】,影響氯化石蠟色 澤的因素主要包括原料液蠟中芳烴、堿性氮、金屬的 含量及氯化石蠟生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)控制參數(shù),而有 關(guān) 300#液蠟精制工藝對氯化石蠟 一52的影響的報 道很少,本文中著重探討液蠟精制工藝對氯化石蠟 色澤的影響,并提出了相應(yīng)的解決措施。
1 實(shí) 驗(yàn)
1.1 氯化石蠟生色的原理 有關(guān)的有機(jī)化學(xué)理論L3指出,大部分有機(jī)化合
物為無色,顯色的有機(jī)物是因?yàn)榉肿又杏猩倌?/span>
團(tuán),生色官能團(tuán)主要是不飽和基團(tuán)。帶有不飽和基 團(tuán)的有機(jī)物的顏色并不一定很深,但引入極性基團(tuán) (被氧化或氯化)后顏色會加深,其中不飽和基團(tuán)稱 為生色基團(tuán),極性基團(tuán)稱為助色基團(tuán)。由于 300#液 體石蠟中含有少量的芳烴等不飽和烴,因此氯化石 蠟產(chǎn)品帶有顏色,且不飽和烴含量是影響產(chǎn)品顏色
深淺度的主要因素之一。
1.2 試驗(yàn)原料
試驗(yàn)原料為 300#粗液蠟,1g粗液蠟 中含硫8.7 g、氮 22.9ktg,芳烴總質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 2.76%,正構(gòu)烴 質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 96.48%,閃點(diǎn)(閉杯)為 101℃,100g
中含溴(Br)0.25g。其工業(yè)生產(chǎn)流程見圖1。
圖 1 300 粗液蠟工業(yè)生產(chǎn)工藝流程
由于 300#粗液蠟產(chǎn)品中芳烴含量較高,且顏色
較深,因此必須進(jìn)行補(bǔ)充精制才能用作生產(chǎn)氯化石 蠟一52的原料。
1.3 300#粗液蠟補(bǔ)充精制工藝
1.3.1 磺化法
將原料粗液蠟與一定量的硫酸 (質(zhì)量分 數(shù)為
·【收稿日期]2004一O5—2O
[作者簡介]何 勝(1973一),男,工程師,1994年畢業(yè)于浙江大學(xué)化學(xué)工程系,學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)在荊門分公司研究院從事 加氫工藝研究工作。
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第 1期 何 勝等:300#液體石蠟精制對氯化石蠟顏色的影響
98.5%)混合,充分?jǐn)嚢?span> 0.5h后,分離出液蠟。再水 洗至中性后得到 3o0#精液蠟。
在粗液蠟磺化過程中發(fā)生的反應(yīng)主要是芳烴 (主要是一環(huán)和二環(huán)芳烴)的磺化反應(yīng)。
1.3.2 加氫精制法 加氫原料為粗液蠟。采用的催化劑為北京石科
院生產(chǎn)的 RIW 一2。在進(jìn)行加氫試驗(yàn)前,已對該催 化劑進(jìn)行了預(yù)硫化。
試驗(yàn)裝置為 100mL固定床小型加氫裝置。氫 氣為電解氫,體積分?jǐn)?shù)不小于 99.8%。試驗(yàn)室 內(nèi)氫 氣為一次通過。
粗液蠟加氫精制過程中發(fā)生的主要化學(xué)反應(yīng)包
括加氫脫硫、加氫脫氮和芳烴的加氫飽和反應(yīng)。由 于加氫精制后液蠟中的硫、氮含量非常低 (1g液蠟 中不超過 2 ),故可以忽略硫 、氮的影響。據(jù)文獻(xiàn) [4]介紹,芳烴的加氫飽和反應(yīng)是可逆反應(yīng),在芳烴 的加氫反應(yīng)網(wǎng)絡(luò)中產(chǎn)生了包括環(huán)烯烴的一些中間
物。
1.3.3 加氫一磺化法 原料粗液蠟經(jīng)加氫精制后,再與濃硫酸進(jìn)行磺
化反應(yīng)?;腔^程與 1.3.1中的磺化法相同。
2 結(jié)果與討論
2.1 磺化脫除芳烴對氯化石蠟顏色的影響 磺化脫除芳烴的原理是:在室溫下硫酸能與油
品中所含的芳烴、烯烴等不飽和烴反應(yīng)?;腔蟮?通氯試驗(yàn)結(jié)果見表 1。
表 1 粗液蠟磺化后通氯試驗(yàn)結(jié)果
項(xiàng) 目
由表 1可 以看出:以本次試驗(yàn)所取粗液蠟為原
料,采用磺化法,當(dāng)粗液蠟、硫酸的體積 比為 1:4.5 時,經(jīng)硫酸磺化精制后 的液蠟通氯后所得產(chǎn)品的顏 色為 60#;隨著硫酸加入量的增加,精制液蠟中的芳 烴含量也逐漸降低,其通氯后的氯化石蠟色號也逐 漸降低。
說明:在工業(yè)生產(chǎn)時,氯化石蠟一52產(chǎn)品的顏 色比小試結(jié)果增大 1.5~2.5倍,目前市場能接受的 氯化石蠟一52的顏色為 150#,因此試驗(yàn)室小試的 氯化石蠟一52顏色需不大于 60#才能滿足市場要 求。此要求也適用于小型加氫試驗(yàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品。 2.2 芳烴的加氨飽和對氯化石蠟顏色的影響 2.2.1 加氫精制液蠟全餾分通氯試驗(yàn)結(jié)果
加氫精制液蠟全餾分通氯試驗(yàn)結(jié)果見表 2。由 表 2可 以看出:以本次試驗(yàn)所取粗液蠟為原料,采用
加氫法。在設(shè)定的條件范圍內(nèi),可將原料中芳烴的質(zhì)
量分?jǐn)?shù)降低至0.093%,低于磺化法精制的液蠟,但
加氫精制后的液蠟通氯后所得氯化石蠟的顏色仍大
于 100z。
表2 粗液蠟加氫精制后通氯試驗(yàn)結(jié)果
其他反應(yīng)條件:氫氣分壓6.0MPa;體積空速0.5h-1;氫油體積
比 3OO:1。
2.2.2 加氫精制液蠟切割后各餾分通氯試驗(yàn)結(jié)果 加氫精制液蠟切割后各段餾分通氯試驗(yàn)結(jié)果見 表 3。從表 3可見:加氫精制液蠟及其各段餾分(初
餾點(diǎn)~242℃、242~256℃、256~272℃、272~278 ℃)通氯后氯化石蠟的顏色均大于 100#。表明加氫 精制液蠟中對通氯后氯化石蠟顏色有影響的物質(zhì)分 布在它的各段餾分中。
表3 加氫精鈳液蠟切割后各段餾分通氯試驗(yàn)結(jié)果
說明:①加氫反應(yīng)條件為反應(yīng)溫度 310℃,氫氣分壓6.0MPa,體積空速O.5h~,氫油體積比300:1;②加氫精制液蠟切割后有 19.8%的
釜底油因?yàn)轭伾^深而未進(jìn)行通氯試驗(yàn)。
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氯 堿
2.3 加氫精制液蠟再磺化對氯化石蠟顏色的影響 加氫精制液蠟經(jīng)磺化后通氯試驗(yàn)結(jié)果見表 4。
從表 4可見:將通氯后氯化石蠟顏色大于 100 的加 氫精制液蠟進(jìn)行磺化(加氫精制液蠟與硫酸的體積 比為 1:3)后,其通氯后氯化石蠟顏色為 60 ,說明 在磺化時,加氫精制過程中產(chǎn)生的影響氯化石蠟顏 色的部分物質(zhì)被脫除。
表4 加氫一磺化法通氯試驗(yàn)結(jié)果
說明:① 加氫反應(yīng)條件為反應(yīng)溫度 310℃ ,氫 氣分壓 6.0 MPa,
體積空速 0.5h_。,氫油體積比300:1;②加氫精制液蠟、硫酸體積為
1:3。
2.4 討 論
由表 1和表 2可以看出,雖然加氫精制的液蠟 中芳烴的含量不大于磺化法,但其通氯后氯化石蠟 顏色比磺化試驗(yàn)差,原因可能是:原料在進(jìn)行磺化試 驗(yàn)時,硫酸與液蠟中的芳烴、烯烴等不飽和烴均能反 應(yīng),這些不飽和烴反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)過沉降、分離、水洗后 能從原料中脫除;而芳烴加氫反應(yīng)是飽和反應(yīng),反應(yīng) 產(chǎn)物并沒有被脫除,仍存在于液蠟中。由于芳烴加 氫飽和反應(yīng)是可逆反應(yīng),原料 中的芳烴經(jīng)加氫飽和 后產(chǎn)生了一些中間物,例如芳烴部分飽和的產(chǎn)物環(huán)
R R
烯烴(
R
(上接第 29頁)
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工 業(yè) 20o5年
影響了液蠟通氯后的顏色。
3 結(jié) 論
(1)以300 粗液蠟為原料 ,進(jìn)行加氫飽和,在本 次試驗(yàn)設(shè)定的條件范圍內(nèi),其產(chǎn)品通氯后得到的氯 化石蠟顏色均大于 100 ,其切割后的各段餾分通氯 后所得氯化石蠟的顏色也都大于 100 ,不能滿足氯 化石蠟一52顏色不大于60 的要求。
(2)以300 粗液蠟為原料 ,隨著磺化試驗(yàn)中硫 酸量的增加,通氯后所得氯化石蠟一52的顏色號也 逐漸變小。當(dāng)硫酸、粗液蠟體積比大R于人4.5:1時,經(jīng) 磺化精制后液蠟通氯后所得氯化石蠟一52的顏色 小于 60 。
(3)為確保 300 粗液蠟加氫精制的產(chǎn)品通氯后 能夠達(dá)到氯化石蠟一52的質(zhì)量要求 (顏色不大于 60 ),應(yīng)嚴(yán)格控制 300 粗液蠟中的芳烴含量。
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[編輯:高旭東]